2016年,揚子江藥業(yè)集團菜菜QC小組“降低羅紅霉素膠囊裝量差異”課題獲得全國QC小組一等獎的好成績。
羅紅霉素膠囊是揚子江藥業(yè)集團固體制劑3號車間生產(chǎn)的主要品種之一,也是集團的拳頭產(chǎn)品。車間員工在生產(chǎn)羅紅霉素膠囊時發(fā)現(xiàn),在充填過程中膠囊裝量差異較大,充填膠囊裝量控制不穩(wěn)定,一定程度上增加了產(chǎn)品的質(zhì)量風險?!拔覀円鉀Q羅紅霉素膠囊裝量差異問題?!闭n題總負責人劉炳順拍板決定。
第一次小組討論時,設(shè)備工程師“急先鋒”陳亞對課題充滿了激情:“我們一定能做好,但是我們現(xiàn)在從哪里著手?”
課題副組長田毓銀接過話:“我們先討論個思路出來,方向很重要。思路出來后,我們沿著思路,寫個課題實施方案……”
“我們先查一下羅紅霉素膠囊歷史裝量差異數(shù)據(jù),看看我們的目標可以定成多少!”車間工藝員張志才思考片刻,自信地說道。
“你們查了數(shù)據(jù),我可以用minitab軟件做個趨勢圖,來看它的趨勢?!睆堉静叛a充道。
……
大家你一言,我一語,每個人都積極參與其中,第一次討論會一直持續(xù)到深夜12時。
翌日,下班后,大家又聚在了一起,開始籌劃下階段工作。
“大家先各抒己見,分析造成羅紅霉素膠囊裝量差異大的原因所在。再找出主要原因,用正交試驗表選出最佳條件!”劉炳順部長給眾人分析了一番。
“人員操作肯定沒問題!”馬艷芝說。
“SOP升級較頻繁,已經(jīng)升級過好幾個版本了,文件方面肯定沒問題。”施小玲說。
張志才認真做著筆記,儼然“中國好書記員”的形象。
“充填機轉(zhuǎn)速以及充填機上下模塊同心度也是影響膠囊裝量的重要因素?!痹O(shè)備工程師陳亞從設(shè)備角度進行了專業(yè)的分析。
……
就這樣,小組成員很快找到了影響膠囊裝量的4大因素,分別是:上下模塊同心度校準儀磨損、充填速度不合理、粉碎機轉(zhuǎn)速不合理、流化床進風量不合理。
張志才很快便制出了三因素三水平的正交試驗表。根據(jù)此表,小組成員緊密聯(lián)系生產(chǎn)工段,利用生產(chǎn)設(shè)備空閑時間開展了一批又一批中試生產(chǎn)。小組成員堅持中試前召開產(chǎn)前分析會討論中試注意事項,中試結(jié)束后召開中試總結(jié)會,分析得失,總結(jié)經(jīng)驗。
“梅花香自苦寒來。”經(jīng)過幾個月的日夜奮戰(zhàn),課題組終于找到了最佳組合,即當充填速度為10萬粒/小時,粉碎機轉(zhuǎn)速為60%,干燥進風量為1700立方米/小時,裝量差異控制較好,能達成目標。不僅提升了工作效率,也使膠囊裝量成果更上了一個臺階。 (羅 婧)
《中國質(zhì)量報》